| 摘要:本文作者是电厂的生产主管,现身说法,通过电厂技改工程案例,对EDI与混床的运行分析进行了比较,同时对国产EDI和其他同类型国内外产品的比较,分析了国产EDI的技术性能和在电力行业推广的可行性分析。
关键词:EDI 电厂化学 水处理 我厂根据本厂电厂化学专业现状和存在的问题,采用了衡水欣禹公司研制的制水工艺取代混床,取得理想的效果。现分析总结如下: 冀电化学补给水处理现状 1、冀州市热电厂主设备为3台130T循环流化床锅炉,配备2台25MW汽轮发电机组。主设备压力等级为高温高压机组,主蒸汽压力9.8MP,温度540℃。 根据机组要求设计化学水处理工艺为:深井水——原水箱——原水泵——多介质——保安——一级反渗透——脱碳器——中间水箱——中间水泵——混床。 2、原水水质分析如下表所示: | 项目 | 含量 | 项目 | 含量 | | Na+ k+ | 62 mg/L | Cl+ | 120mg/L | | 总硬度 | 96 mg/L | SO4²¯ | 130 mg/L | | 电导 | 1020µS/㎝ | 总碱度 | 109 mg/L | | Fe²+ | 0.12 mg/L | 总硅 | 3.2mg/L | | pH | 6.7 | No3¯ | 16.4 mg/L |
3、高压锅炉补给水要求:电导率<0.2µS/㎝,SiO2<20ppb,硬度≈0。 4、原制水工艺中存在的问题: 最初的工艺设计为,反渗透出水进一级除盐再进混床,如此大大增加了设 备的投资,而反渗透出水直接进入混床也能满足水质要求,所以采用了该工艺。但是混床的制水周期大大缩短,根据实际运行情况,周期出水量在5000-8000吨,混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,所以它的电导率总是一个逐步变化的曲线,在制水周期内,水质是由合格逐步变到失效。存在判断过早或过迟的情况,水质在一定范围内波动,另外一方面因为采用酸碱再生,增加了设备投资和运行费用,同时也不可避免的增加了酸碱液的排放,污染了环境。 采用代替混床后的比较 我们根据运行中存在的问题,采用代替了混床,解决了以上两个问题。 属于连续运行设备,不存在运行周期问题,系统出水电阻率达到14-15MΩ/㎝(相当于0.06-0.07µS/㎝)而且水质稳定.采用电再生与制水同步进行,不使用酸碱再生,也就减免了这部分费用和污染物的排放。 我厂反渗透出水电导率13-15µS/㎝,按照常规设计方案,应采用两级反渗透+系统。我们选用衡水欣禹水处理技术开发有限公司的系统,突破常规设计,采用一级反渗透+。经过近半年的连续运转,效果很好,降低了成本,节约了资金,而且正常运行后,不用加药,仅采用了系统浓水部分循环维持浓室电导,即可达到系统的平衡。 1、出水水质的比较 | 比较项目 | 混床 | | 备注 | | 氯根 | 2 | 0 | 毫克/升 | | 二氧化硅 | 3 | 2 | 微克/升 | | 电导率 | <0.2 | 0.06-0.07 | µS/㎝ | | 电阻率 | 5 | 14-15 | MΩ/㎝ |
2、运行费用比较 | 比较项目 | 混床 | | 备注 | | 酸 | 0.25㎏/T | 无 | 如果电费按照发电厂厂用电成本计算,吨水运行费用为0.07元/吨 | | 碱 | 0.3㎏/T | 无 | | 耗电量 | 0.18KWh/T | 0.6KWh/T | | 综合费用 | 0.59元/吨 | 0.3元/吨 |
以一套50T/H的系统为例,每年按运行时间6000小时计算, 混床的直接运行费用为:17.7万元 的直接运行费用为:9万元。年直接费用降低了8.7万元(按电厂厂用电成本计算直接运行费用2.1万元,年可降低直接费用15.6万元) 50T/H混床的设备投资(包括酸碱储运、排放设备及计量设备,倍用设备等)约为80万元,而同等制水能力的投资为100万元,但占地方面混床为860㎡,而为20㎡,并且对厂房高度要求远低于混床的10米以上,仅为3米,由此可见虽然设备的初期投资略高,但如计算以上各项,反而投资要小于混床。 |